کد خبر:
313255
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۲ دوشنبه ۱ خرداد -
06:46
كاهش توقفات برنامهریزیشده در خط تاندم نورد سرد فولاد مبارکه
درراستای چابکسازی خط تاندم میل نورد سرد فولاد مبارکه و با انجام فعالیتهای متعدد، زمان توقفات برنامهریزیشده از حدود 40ساعت به 20ساعت کاهش یافت. یهگزارش خبرنگار فولاد؛ محسن استکی، مدیر محصولات نورد سرد، فزود: باتوجهبه اهمیت آمادهبهکاری تجهیزات و حذف حداکثری توقفات، فعالیتهایی را که به صرف زمان زیادی نیاز داشتند شناسایی کردیم و آنها را در زمان آمادهسازی انجام دادیم؛ همچنین با هماهنگی بیشتر کارکنان بخش تعمیرات، در شاتدانها، فعالیتهایی را که تداخل کاری داشتند کنترل کردیم و ازاینطریق نیز زمان توقفات را کاهش دادیم. تا اینکه زمان تعمیرات که گاهی بیش از 40ساعت به طول میانجامید، به حدود 20ساعت رسید.
بلندترین کار تعمیراتی
وی افزود: اصطلاح بلندترین کار تعمیراتی، اصطلاحی آشنا بین اهالی تعمیرات و نگهداریست. در خطوط مختلف، معمولاً بلندترین کار تعمیراتی در شاتدانهای برنامهریزیشده کار مشخصیست و تمام کارهای تعمیراتی دیگر به زمانی کوتاهتر از این فعالیت نیاز دارند؛ بنابراین یکی از راههای مهم برای کاهش توقفات برنامهریزی خطوط یا توقفات اضطراری کار و مطالعه بر روی بلندترین کار تعمیراتی است. چابکسازی این فعالیت میتواند هم به روشهای فنی و هم به روشهای انسانی انجام شود و درنتیجه باعث کوتاه شدن زمان کل توقف برنامهریزی و احیاناً اضطراری شود.
کاهش 70درصدی زمان رفع نشتی از بلوکهای سرمس قفسههای نورد
مرتضی اکبری، رئیس خط تاندم مداوم، درخصوص بلندترین کار تعمیراتی در این خط افزود: یکی از بلندترین کارهای تعمیراتی رفع نشتی یا تعویض سیستم اعمال نیرو در بالای قفسههای نورد (سرمس) است. در همین خصوص فعالیت رفع نشتی از سرمسهای نورد که از طولانیترین زمانهای توقفات برنامهریزیشده بود با کمک کارشناسان واحد و واحد مکانیک تعمیرگاه مرکزی در واحد، در شرایط عدم دمونتاژ تجهیز انجام گرفت که این کار زمان تعمیرات را به میزان قابلتوجهی کاهش داد. وی افزود: درواقع این فعالیت با ریسک ایمنی بسیار بالا و توسط چند نفر از متخصصان مجموعه تعمیرگاه مرکزی در محل تعمیرگاه با زمان حدود 12ساعت انجام شد. با بررسیهای زیاد و مطالعات کارشناسان واحد، تصمیم به انجام کار با شرایط مذکور گرفته شد. درهمینراستا مقرر گردید بدون دمونتاژ و پس از رفع نشتی، دمونتاژ تجهیز سرمس که خود حداقل هشتساعت به طول میانجامید، صورت گیرد. عملاً با این روش زمان رفع نشتی از بلوکهای سرمس قفسههای نورد 70درصد کاهش یافت و رفع نشتی که گاهی بهدلیل کمبود زمان لغو میشد، با این روش در کمترین زمان انجام میشود. اکبری بابیاناینکه یکی دیگر از مزیتهای رفع نشتی سرمس روی کار، کاهش ریسک مشکلات راهاندازی پس از تعمیرات برنامهریزی ماهانه بوده است ادامه داد: باتوجهبه حساسیت این تجهیز، گاهی بنا به دلایل نامعلوم، دمونتاژ و مونتاژ مجدد این تجهیز باعث بروز مشکلات در نورد و تحمیل توقفات چندینساعته در راهاندازی میشد.
بومیسازی بلوک بالانسهای نورد
به گفته رئیس خط تاندم مداوم فولاد مبارکه، یکی از مهمترین قطعاتی که در فرایند اصلی نورد نقش بسیار مهمی دارد بلوک بالانسهای نورد است. این قطعه بعد از گذشت 30سال از راهاندازی خط تولید، مستهلک و برخی از آنها بهدلیل تعمیرات زیاد از چرخه تولید خارج شده بود و یدکی آن نیز در دسترس نبود. باتوجهبه اهمیت این قطعه در کمیت و کیفیت محصول تولیدی خط تاندم میل نورد سرد، اقدام به بومیسازی آن شد. وی باتأکیدبراینکه بومیسازی بلوک بالانس باتوجهبه موارد مذکور ریسک زیادی بههمراه داشت، ادامه داد: کارگروه کارشناسان خط، دفتر فنی تعمیرات ناحیه و قسمت بومیسازی تشکیل شد و با کار گروهی منسجم و تلاش و همت کارشناسان فولاد و شرکتهای داخلی، بعد از ساخت و اصلاح در چند مرحله و همچنین تست اولیه و عملیاتی آن، قطعه در خط تولید نصب شد که خوشبختانه با عملکرد خوبی که داشته نتایج مورد انتظار را محقق ساخته است. مهمترین دستاورد دراینزمینه، علاوهبر رفع مشکل خط تولید در شرایط تحریم، کسب دانش فنی ساخت این قطعه در داخل کشور بود که بهدست توانمند کارشناسان داخلی محقق شد.